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±1100千伏古泉换流站年度检修

国家电网报发布时间:2022-10-11 15:35:16  作者:刘锡禹 祝捷 穆靖宇

  10月6日7时,在位于安徽宣城的±1100千伏古泉换流站,783名检修人员正排队通过人脸识别和体温测量,有序进入站内。

  当天是古泉换流站年度检修的第三天。本次检修自10月4日开始,历时7天,作业人员共开展5240项例行检修,并同步开展特殊性检修、技术改造、软件升级、隐患治理等工作。

  年检期间,现场最多时有50辆特种作业车、近800名作业人员。为保障不停电区域设备安全运行,提升作业现场管理精准度,现场指挥部将检修现场分为39个作业面进行管理,并在每个作业面设置一名监管人,确保施工安全和质量。

  古泉换流站站长樊培培可以通过站内的全景监控平台观察每个作业面的情况,他说:“这次年检中,综合检修和3个技改项目穿插进行,仅换流变压器广场区域,就涉及例行检修、换流变压器本体及油枕排油系统隐患治理、换流变压器关键区域保护提升等多项工作,前后工序必须依次进行,一项任务的延迟将造成整体检修进度滞后,所以实行精益管理非常重要。”


10月6日,作业人员在古泉换流站对换流变压器开展电气试验。徐乐旸 摄

  由于现场大、作业多、管控难,古泉换流站层层细化工作分工,共编制了273个施工看板,将数千项工作分解到每一个作业面。每天的作业内容、关键环节、关键工序在作业面施工看板上一目了然。古泉换流站还对车辆进行专项管理,提前绘制了行车路线图,为每台施工车辆配置了北斗定位终端,实时掌握站内车辆的位置。每天开工前,作业面监管人会单独对相关重点人员进行安全技术交底,并在检修现场开展全程监护。

  邓伟峰是古泉换流站一次检修班员工,也是此次年检39名作业面监管人之一。他监管的作业面在极Ⅰ高端换流变压器和阀厅的一次设备区。

  “安全帽、安全带、手套要穿戴整齐,作业车升空到位后要做好双保险措施。拆除工作结束后,使用过的缆风绳要收好,清点螺丝数量不能遗漏。”在极Ⅰ高端换流变压器广场,邓伟峰做完安全交底后,作业负责人叶结峰又向5名检修人员强调了管母金具拆除工作注意事项。安全技术交底结束,2名检修人员乘坐高空作业车升至换流变压器网侧套管管母处,开始拆除管母连接金具。

  在极Ⅱ高端换流变压器区域,检修人员曹博号从换流变压器底部爬梯处攀爬至变压器顶部平台。他用扳手逐一关闭套管根部附近的14个排油阀门,拆除套管升高座下的油联管,安装放油管,然后依次开启排油阀门。绝缘油便顺着20米长的放油管排至储油桶中。2个小时后,曹博号缓慢松动管道对角螺栓,确认管道内油已排尽。他用白布蘸上酒精,擦拭将要安装的瓦斯继电器两端的法兰面,并检查密封圈压缩量是否对称均匀紧固,为极Ⅱ高端换流变压器安装瓦斯继电器和单氢监测装置做好准备。

  今年迎峰度夏期间,古泉换流站连续54天输送功率超1000万千瓦,为长三角地区电力保供发挥了重要作用。“此次年检利用电网负荷相对较小的空窗期,对全站设备进行一次全面评估,进一步提高设备健康水平。”樊培培说。

  15时,完成管母金具拆除工作的2名检修人员又来到极Ⅰ高端阀厅,处理极Ⅰ高YYB阀侧套管均压环下沉的问题。古泉换流站运维人员在前期巡查时通过横向对比发现,极Ⅰ高YYB阀侧一根套管下沉较为明显,若进一步发展,可能致使套管伞裙绝缘距离不足导致放电,甚至会导致套管损坏。2名检修人员乘坐登高车升至均压环附近后,先逐一更换了均压环的支持杆,再校正均压环的位置,最后用力矩扳手拧紧螺栓。2个小时后,他们完成作业。

  截至目前,古泉换流站已连续安全稳定运行超过1500天,最大输送功率达1100万千瓦,±1100千伏昌吉—古泉特高压直流输电工程向华东地区累计输送电量超过1500亿千瓦时。(刘锡禹 祝捷 穆靖宇)

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