中国电力网讯 12月16日,福建华电高砂水电公司3号机组流道内人头攒动、灯火通明,在所有参检人员的齐心协力下,经过5个小时的奋战,顺利回装了重约18吨、直径4.2米的水轮机转轮体,这是继主轴、导水机构回装后,水轮机部分回装的最后一个大部件,标志着大修回装阶段的重大节点工作顺利完成。
水轮机转轮体是灯泡贯流式机组的重要组成部分,与发电机主轴直接连接,是把水能转换成机械能的核心部件。为确保回装工作顺利进行,吊装前,该公司精心准备,周密安排,制定详细吊装方案,组织参检人员召开“起吊会”,认真开展“安全双述”,对桥机、吊具、钢丝绳、连接螺栓等进行全面检查。
回装前,参检人员已对转轮体进行了一个多月的打磨修理、探伤检测、浆叶安装、耐压试验。其中,浆叶安装工作难度极大,转轮体零部件多,结构复杂,空间狭小,装配工艺要求极高,哪怕是极小的偏差,都会直接影响整机装配质量及修后运行效率。一个科学合理的浆叶安装流程就涵盖了起吊、挂装、对位、测量、修整、打磨、调试、固定等多道工序,需各工种紧密配合,才能确保装配的精度达到设计要求。
回装中,转轮体在起重指挥和行车司机的密切配合下,缓慢起升、安全翻身、平稳行进。吊入机坑后,随着转轮体落到与发电机主轴对接处,作业人员将操作油管与之连接并紧固。灯泡贯流式机组的主轴是水平方向放置,与垂直吊入流道的转轮体对接困难重重,在起重工“点动”桥机调整转轮体对接方位的同时,作业人员不断测量、调整转轮体与主轴四个方位的间距,确保主轴和转轮体之间止口面的绝对吻合。
随着“噌”的一声细响发出,转轮体与主轴止口面对接成功。现场作业人员立即对连接螺栓进行紧固,确保连接螺栓的预拉力值达到装机设计标准。整个吊装过程,起升、翻身、行进、下落、对接、调整、紧固一气呵成,忙而有序。
转轮体的顺利回装,为后续发电机部件回装打下坚实的基础。目前,该公司3号机组大修回装工作正按计划有条不紊地扎实推进,参检人员正以昂扬的姿态和饱满的热情,全身心地奋战在大修的第一线。
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