近日,乌海能源老石旦矿洗煤厂筛分系统设备滚轴筛导流翻板技改成功,有效降低了原煤损耗、增加带煤量,使原煤拉运生产效率和经济效益明显提高。
之前,该厂筛分系统滚轴筛原导流翻板,由于原煤水分大,细粒级原煤被大量带入破碎机,导致破碎机处理量增大,筛下物不能顺利排出,易产生设备运行不稳定、原煤处理效率降低、矸带煤含量增多和原煤损耗大等问题。
针对这一情况,该厂多次现场实践,自主创新改造,将原导流翻板改为冲孔筛板,同时将原翻板倾斜角度改为60度,在原煤进入滚轴筛前预先筛分,使细粒级原煤进入破碎机的含量降低,从而提高设备使用率。
技改成功后,矸带煤含量由10-11%降低到6-8%,每月原煤损耗量可减少300吨左右,极大减少设备蓬堵次数,每月可增加经济效益3万余元。
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