11月14日,国家能源集团平庄煤业元宝山露天煤矿对环锤式破碎机改造成功,有效减轻员工劳动强度,提高设备效率,降低成本支出,确保运煤生产线及时有效运行。
KRC-3000环锤式破碎机于2017年11月份安装至元宝山露天煤矿312、322胶带机,起到二次破碎作用。系统投入使用后,原设计结构存在缺陷,破碎机主轴驱动侧轴承发热,已发生2次主轴轴径与轴承内套产生胶合,每次需现场拆除转子总成返厂修复,因维修工序复杂,员工劳动强度极大,2次修复工作共计用时53天,严重影响了日常生产作业效率和设备使用率。
针对此问题,该矿成立“一种环锤式破碎机”创新创效QC小组进行技术攻关,经过反复研究,决定把现有库存大载荷轴承作为主要更换配件,更换后可以增大轴向、径向冲击载荷,起到补偿加工和安装时出现的误差作用,轴承正常磨损后,方便进行现场更换。利用原主轴二次加工处理,提升结构变化,对主轴原安装轴承处进行扩宽并增加调整垫圈,保证改造后新轴承能安装在原位置及定套轴承的调整空间。润滑方式改为轴承油道直接注油,使润滑脂由轴承内部润滑充分,更好的形成油膜,使得腔体内润滑充分,提高使用寿命。
此项目投入使用后,环锤式破碎机运行平稳,轴承使用寿命延长,工期生产效率提高,维修工序的简化大幅度减轻了员工的工作强度,减少了设备中断影响时间,预计每年可减少检修时间18天以上,节约维修成本26万元,更换时间由原来的5天缩短至1天,可减少人工144个工日,为企业节支增效、安全稳定生产奠定了基础。
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